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氧氣減壓閥爆炸事件分析及正確使用維護(hù)方法

更新時間:2022-06-01  |  點擊率:3153

案例:2017年9月12日上午8點30分左右,某機(jī)關(guān)醫(yī)院值班護(hù)士聽到護(hù)士站氧壓報警儀發(fā)出低壓報警后,進(jìn)入供氧站(供氧系統(tǒng)原理如圖1所示)更換氧氣瓶。值班護(hù)士確認(rèn)正在使用的5個高壓氧氣瓶(靠窗戶側(cè))氧氣已用完,先后關(guān)閉這5個氧氣瓶上的控制閥,以及匯流排上的截止閥④和截止閥②。接著關(guān)閉靠門側(cè)的5個高壓氧氣瓶(氧氣早已用完)上的控制閥,以及匯流排上的截止閥③和截止閥①。然后拆下靠門側(cè)的5個空氧氣瓶,換上5個新充裝好的高壓氧氣瓶。之后,先后打開截止閥①、截止閥③、各氣瓶上的控制閥,再依次從右往靠門側(cè)開啟這5個新?lián)Q的氧氣瓶瓶閥,在開啟第5個(最靠近門側(cè))高壓氧氣瓶瓶閥時,聽到事故減壓閥發(fā)出“吱吱"異響,隨即冒出火星,并發(fā)出“砰"的一聲,高壓減壓閥閥蓋熔斷炸開,并有大量霧氣涌出,事故現(xiàn)場照片如圖2所示。事故發(fā)生后,醫(yī)院相關(guān)人員及時bo打了119報警,并疏散所you病人,所幸未造成人員傷亡。

對發(fā)生事故的高壓減壓閥(以下簡稱事故閥門)和匯流排上的另一個高壓減壓閥(以下簡稱非事故閥門)進(jìn)行了詳細(xì)的解體檢查,如圖4~圖13 所示,其中事故閥門的調(diào)節(jié)彈簧已*燒毀。此外,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)匯流排未設(shè)置導(dǎo)除靜電的接地裝置。

從圖 4、圖5可以看出,事故閥門斷口呈深灰色,閥蓋下部尤為明顯。閥蓋上部和下部之間有一部分被燒毀熔斷,上部分掉落在閥門下方不遠(yuǎn)處。

從圖 6、圖7可以看出,事故閥門內(nèi)蝶形膜片已大部分燒毀,只剩下閥蓋與閥座擰緊貼合的一圈,調(diào)節(jié)彈簧已*燒毀不見。

從圖8可以看出,事故閥門閥座底部出氣孔部分熔化,原先單獨存在的小出氣孔已經(jīng)連成一片;從圖 9可以看出,事故閥門內(nèi)的閥桿jian端已經(jīng)被燒毀,斷口呈綠色,非事故閥門內(nèi)閥桿jian端有灰塵等污垢存在。

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從圖10~圖 13可以看出,事故閥門內(nèi)進(jìn)氣閥的jian端已被燒毀,橡膠墊圈被腐蝕 1/3 左右,有大量腐蝕產(chǎn)物,呈銅綠色;非事故閥門內(nèi)進(jìn)氣閥結(jié)構(gòu)完整,但閥體上有明顯的一層油脂狀污物附著。

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綜合圖4~圖13可以看出:

(1)事故減壓閥破壞形式為燒損閥門內(nèi)調(diào)節(jié)彈簧已全部融化,閥蓋上部、蝶形膜片大部分融化,進(jìn)氣閥門與閥桿接觸處的兩個jian端均已燒毀。

(2)事故減壓閥內(nèi)進(jìn)氣閥門墊圈已被腐蝕,有大量腐蝕產(chǎn)物。

(3)非事故減壓閥內(nèi)進(jìn)氣閥上有油脂狀污物積聚。

非事故減壓閥的閥桿上檢測到了由C、0元素組成的粉塵,由于事故減壓閥和非事故減壓閥的使用工況、年限均相同,可以推斷事故減壓閥的閥桿上也應(yīng)該聚積了粉塵。

綜合分析可知,本次事故的破壞形式為燒損,事故減壓閥的材質(zhì)未見明顯異常,氧氣瓶內(nèi)氧氣成分未見明顯異常。但從非事故減壓閥內(nèi)閥桿上粉塵和進(jìn)氣線上污物可以看出二者接觸的區(qū)域存在C、O元素組成的粉塵和有機(jī)油污。由于事故減壓閥與非事故減壓閥使用工況、年限均相同,因此可以推斷事故閥門相應(yīng)部位也存在這種粉塵和有機(jī)油污。此外,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)供氧站匯流排未設(shè)置導(dǎo)除靜電的接地裝置。

綜上所述,減壓閥使用時間過長(15 年)使其內(nèi)部聚積油污、粉塵和供氧管路未設(shè)置靜電接地裝置是事故發(fā)生的主要原因。

預(yù)防和安全措施:氧氣鋼瓶更換時要除去鋼瓶嘴的雜質(zhì),然后接入管道系統(tǒng),打開吹掃閥吹掃高壓端,排出空氣和雜質(zhì),開啟管閥門一定要慢開,使用時間過長需用氮氣置換進(jìn)行管道清洗,吹掃,以免雜質(zhì)附著在管路中。以上步驟需要zhuan業(yè)人員操作。供氧氣瓶間應(yīng)單獨設(shè)置,以避免或減少氧氣事故造成人員傷亡。此外供氧氣瓶間應(yīng)通風(fēng)良好、禁止堆放雜物、禁止使用可能產(chǎn)生火花的電氣設(shè)備。